






精艺去除螺旋夹缝处棱角毛刺
该工件侧壁上两个孔以螺旋状夹缝连接,孔口及夹缝棱角处需要去除毛刺。这个产品去毛刺的难点在于螺旋状夹缝,使人工处理内侧毛刺时,非常变扭。而这种产品,既可以使用单向精艺去毛刺机,也可以使用双向的。下面以双向往复循环式精艺设备为例,来看看毛刺是怎么被清除的。 双向精艺从该产品上下两个方向进出料,磨料运行到夹缝和侧孔位置时,找到了宣泄口,就会挤压出去。在“宣泄口”位置,磨料的压力会达到 大状态,而刚好也是这个位置存有毛刺,所以毛刺就会被研磨掉。为什么会产生这一现象,目前理论研究也没有明确的答案。只要产品的毛刺上下差异不是特别大,精艺去毛刺后,效果和公差就是稳定的,只要按照既定的参数去抛就可以了。 实际操作过程中,我们做上工装,一次6-8支同时去毛刺,单次抛光时间约为1.5分钟,单支抛光时间只需要10余秒。不仅如此,精艺去毛刺后,还可以改善主孔内壁光洁度,去除氧化层与细微刀纹,让工件的抗氧化性更强。这是电化学去毛刺所达不到的效果,也是热能去毛刺不具备的优势。 去毛刺后,软性磨料可回收继续使用,磨料由碳化硅微粉组成,非常环保,人体可直接接触。如果有极个别的人员对此有过敏反应,可带上手套操作。

液压阀体去毛刺,精艺研磨与热能去毛刺对比
液压阀体内部流道非常复杂,想要去除液压阀内部交叉孔毛刺,目前只有两种工艺,一种是利用甲烷燃爆的热能去毛刺,另一种是利用软性磨料挤压研磨的精艺研磨去毛刺。而因为环保及工序复杂性问题,目前热能去毛刺已经慢慢淡出市场了。 使用燃爆方式去除液压阀毛刺,至少经过三道工序。首先,需要对液压阀进行清洗,清除附着在阀块表面的各种颗粒污染物、腐蚀物、油脂等。否则燃爆之后,这些杂物会形成坚硬的氧化层;清洗完毕后,利用热能机器进行去毛刺;去毛刺完成后,液压阀表面会氧化得非常严重,必须要经过酸洗工序或打磨工序。而酸洗工序后产生的化学废液,处理起来也是很麻烦的。如果不酸洗,重新打磨的话,很耗时,不如人工直接去毛刺了。 所以,使用燃爆方式去毛刺已经很少有企业会去使用了。

