






3d打印内孔抛光,粗糙度达到了ra0.5μm
金属3D打印件打印完成后,其粗糙度通常都比较差,Ra3.2μm算是比较正常的了,那么这个粗糙度流体抛光可以抛到0.5左右吗?我们来试一下。 上图是一个3D弯管使用精艺流体抛光后的粗糙度检测,已经达到了Ra0.495。因为这个3D件有保密需求,所以不能放全图给大家看。想要将粗糙度非常差的3D件抛到接近镜面的效果,不改变公差是不可能的,但是有办法去规避,只要留足余量就可以了,根据抛光后去除的余量来留,这样抛光完成后公差得以保持,而粗糙度也可以显著降低。 流体抛光的磨料由碳化硅构成,并不含有腐蚀性材料,因此内壁抛光后不会受到化学性影响,抛光后可以再做电解以增加亮度和表面抗氧化性。 因为3D打印产品在构建复杂内孔流道方面的优势,近几年各大公司都开始增设增材事业部,精艺研磨可与您合作,免费开发内表面处理的 方案,并为您免费试样。而目前也有不少3D打印产品公司已经与精艺开始前期的技术合作,在图纸阶段就可以交由我们评估抛光可行性,避免了成本和时间的浪费,而我们也会严格保密各司的产品,保护合作伙伴的信息。

极为复杂的交叉孔去毛刺,研磨溜光工艺引爆变革
如下图航空阀体,材质为铝合金,内部孔道极为复杂,形成非常多的交叉孔,这种交叉孔去毛刺比一般的阀块更加困难,使用半固态磨料的研磨溜光去毛刺,残留磨料在内腔部位不好清理,但是使用液态磨料去除毛刺,就没有这样的问题,而且效率更高。 这个阀体未去毛刺前,还是非常刺手的,拍照时还被划了一下。之前客户尝试用喷砂机解决毛刺,但是对于内部的一些交叉孔,喷砂机根本喷不到。而且喷砂之后,对精度会有影响。而精艺高速研磨溜光,通过输送液态磨料,进入阀体内部,迅速切削毛刺,这是其他工艺做不到的。

